设备维修记录与分析报告

汇报人: 小王  ·  日期: 2025年12月

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设备故障概况分析

本月维修总况 (12月01日~12月31日)
32
本月维修总任务
98%
任务完成率
0 / 32
紧急 / 常规维修

本月按设备故障次数(概览)

显示各设备故障次数,辅助快速定位高发设备

本月热门故障

故障类型次数占比
系统故障00%
电气故障1134.38%
机械故障1753.13%
润滑冷却故障13.13%
其他412.5%

加班维修设备统计

展示加班期间维修的设备分布、加班时长与频次和人力负荷
6.25
本月加班维修天数
10
涉及设备数量
50h
总加班时长

加班维修按设备(次数/小时)

显示哪些区域设备在加班期间被多次维修及对应总加班小时

加班人力负荷

加班人员维修次数加班小时
927
25
大王28
小王410

停机损失量化

量化停机对产量与成本的影响
1.3h
单次平均停机时长
> 1000件
本月共损失产量
¥ 有点多
折算损失金额

维修成本占比

停机时长

停机原因与优先级

故障停机42.2%
备件等待48.2%
外协处理9.64%
其他0%

维修实施过程记录

加班记录

NO.维修时间设备名称故障类型故障现象维修措施维修结果参与人员
01 2025-12-02自动线机械故障机器人夹具变形、定向台1螺丝断裂校正机器人夹具、手工剔除断裂螺丝设备恢复正常运行陈、小王
02 2025-12-02抛丸机械故障旧回火炉出料口自动出弹簧闸门损坏焊接修复设备恢复正常运行
03 2025-12-02喷磷线其他喷磷线顶上线路整理线路穿铁管大小王
04 2025-12-05抛丸电气故障单通抛丸机2号机抛头2电机坏了更换45KW电机设备恢复正常运行陈、李、大小王
05 2025-12-11抛丸机械故障单通抛丸机2号机 耐磨套损坏焊接耐磨套和更换抛室顶护板设备恢复正常运行陈、游建忠
06 2025-12-13抛丸机械故障双通抛丸机预防性维护保养检查抛头1234号机、更换侧护板配件设备恢复正常运行陈、游建忠
07 2025-12-16抛丸机械故障单通抛丸机2号机 耐磨套损坏焊接自转耐磨套设备恢复正常运行
08 2025-12-20抛丸机械故障单通抛丸机2号机抛头侧护板损坏更换配件设备恢复正常运行陈、游建忠
09 2025-12-20抛丸机械故障双通抛丸机抛室接丸槽和出料口轨道扣板坏焊接修复设备恢复正常运行陈、游建忠
10 2025-12-23卷簧3号机机械故障滚轮轴承卡滞更换轴承设备恢复正常运行陈、李、小王

日常维修记录

NO.维修时间设备名称故障类型故障现象维修措施维修结果参与人员
01 2025-12-01自动线机械故障机器人5 夹具螺丝断裂手工剔除断裂螺丝设备恢复正常运行小王
02 2025-12-01卷簧2号机机械故障切刀固定底座 螺丝断裂手工剔除断裂螺丝设备恢复正常运行小王
03 2025-12-02抛丸机械故障单通2号机提升机下传动轴损坏更换配件修复设备恢复正常运行
04 2025-12-03抛丸机械故障单通抛丸机提升机打滑报警禁锢提升机安装螺丝,更换电机轴承设备恢复正常运行陈、小王
05 2025-12-03抛丸电气故障单通抛丸机变频器风扇异常无备件,提出购买申请停机等备件小王
06 2025-12-04抛丸电气故障单通抛丸机2号机抛头2电机坏了更换45KW电机设备恢复正常运行陈、小王
07 2025-12-08抛丸机械故障双通抛丸机提升机传动减速机坏了更换减速机设备恢复正常运行
08 2025-12-08抛丸电气故障旧回火炉出料口自动出弹簧闸门气缸损坏更换气缸设备恢复正常运行
09 2025-12-10抛丸机械故障单通抛丸机抛空导流板损坏更换备件设备恢复正常运行
10 2025-12-15卷簧1号机电气故障润滑电机无动作,经排查为电机和交流接触器烧坏无备件,拆卸2号机电机、交流接触器、热过载继电器设备恢复正常运行小王
11 2025-12-15自动线机械故障单通1号机除尘风机运转卡滞、报警轴承损坏、更换轴承设备恢复正常运行
12 2025-12-18钢丝线其他 钢丝线变压器换线设备恢复正常运行大小王
13 2025-12-22钢丝线电气故障大转盘无法启动经排查原因为 线路破损,重新包扎线路设备恢复正常运行小王
14 2025-12-23自动线电气故障弹簧掉地烫伤水冷机器人3电线、主板短路烧坏无备件、需委外维修或购买新主板停机等备件小王
15 2025-12-23抛丸电气故障双通抛丸机生产中突然报警经排查为4号抛头变频器损坏,更换恢复设备恢复正常运行
16 2025-12-23抛丸电气故障旧回火炉进料口自动控制的气动电磁阀损坏更换配件设备恢复正常运行
17 2025-12-23卷簧3号机电气故障X轴异常报警、无法消除经排查原因为X轴电机编码器接头破裂,电机抖动接头接触不良,无备件,已提购买申请 小王
18 2025-12-24抛丸机械故障双通抛丸机抛头护板坏、单通1号机抛室顶侧护板坏更换配件设备恢复正常运行
19 2025-12-26自动线电气故障冷抛出料口定向台无法启动经排查原因为2块认向铁板未绝缘,短路了 拆卸重新安装后恢复设备恢复正常运行陈、小王、张经智
20 2025-12-29喷磷润滑冷却故障喷码机不出墨内部油墨损坏,更换油墨设备恢复正常运行小王
21 2025-12-30卷簧3号机机械故障滚轮轴位置错位滚轮轴安装卡圈设备恢复正常运行陈、李、大小王
22 2025-12-31自动线其他水冷机水位高度不够在水冷机下方垫铁板设备恢复正常运行陈、小王

故障根因诊断记录

基于本月维修数据与现场检查,列出高频根因、影响范围与建议对策

诊断摘要

综合本期32次维修记录,高频根因集中在设备老化导致的机械磨损(53.13%)、电气元件失效(34.38%)以及备件库存不足(多次停机等待备件)。抛丸设备故障占比最高(17次),建议优先加强抛丸设备的预防性维护和备件储备。

详细根因

设备老化与机械磨损
占总故障53.13%,主要表现为螺丝断裂、轴承损坏、传动部件失效、护板/耐磨套磨损等。抛丸设备尤为严重,多次更换轴承、护板、螺丝等部件。
电气元件失效
占总故障34.38%,常见电机烧毁、变频器损坏、接触器/继电器失效、线路短路等。原因包括接触不良、过热、安装不当或电源质量问题。
润滑与维护不足
占总故障3.13%,如喷码机油墨破裂、润滑电机故障等。缺乏定期维护导致小问题积累成大故障。
备件库存与策略不足
多次因无备件导致停机等待,如变频器风扇、机器人主板、电机等。临时拆换其他设备备件增加风险。

根因优先级与建议

  1. 立即(本周内):对抛丸设备进行全面巡检,重点检查机械磨损部件和电气连接;紧急采购高频备件(轴承、电机、变频器等)。
  2. 短期(1个月内):建立备件库存预警系统,针对抛丸设备制定专项维护计划。
  3. 中期(3个月内):实施预防性维护制度,定期润滑和电气检测;评估设备老化情况,制定更新计划。

备件使用记录

本月使用了以下备件:
No.备件类型设备编号设备名称数量日期备注
01传动部件A001抛丸12025-12-02VC213轴承*1
02传动部件A001抛丸12025-12-03轴承
03电气设备A001抛丸12025-12-0445KW电机
04电气设备A001抛丸12025-12-0545KW电机
05传动部件A001抛丸12025-12-08减速机
06电气元件A001抛丸12025-12-08SMC气缸(CDA2F50-400KZ)
07抛丸机备件A001抛丸32025-12-10导流板上-2 *1 、导流板 -1 *2 、支撑座*4
08抛丸机备件A001抛丸12025-12-11抛室顶护板*2
09抛丸机备件A001抛丸32025-12-13叶片*4 、定向套*4 、侧护板*2
10传动部件A001自动线12025-12-15VC208轴承*2
11抛丸机备件A001抛丸22025-12-20侧护板上*1 、50mm角钢 *6米
12电气元件A001抛丸12025-12-2330KW变频器
13电气元件A001抛丸12025-12-23SMC电磁阀*1 (SY5120-5D-01)
14抛丸机备件A001双通抛丸机22025-12-24双通侧护板*2 、单通顶侧护板*2
15 A001喷磷12025-12-29喷码机油墨